静电引发爆燃致3死!法定代表人、副总、工程部经理均被追刑责!(2)

2023-05-21 来源:飞速影视
(二)事故生产线基本情况
事故发生于2号厂房3号上胶生产线,该生产线前段为涂层上胶,涂料由有机硅胶和溶剂混合而成,事故当天的溶剂为甲苯和异丙醇的混合剂(比例7:1),稀释剂日使用量平均约为400公斤;中间段由八节烘箱拼接而成(南通协宏机械有限公司生产,型号:XH1500),总长30米,宽1.5米。传送网带离地面高度1.1米,宽1.2米,材质为:特氟龙。传送速度25米/分钟。烘箱内设计为微负压,箱内温度约为150℃,采用导热油转换为热风的烘干模式。每节烘箱顶部设置两个泄压口(0.35*0.35米、0.3*0.3米)。
该生产线配可燃气体浓度报警装置一套(济南瑞安电子有限公司生产,型号:RBT-6000-ZLGX/A),与烘箱自动气压门设置连锁,防爆型气体探测器位于第2、4、6节箱体内。烘干挥发的废气经排风管收集,由RTO焚烧炉进行处理。主排风管直径0.6米,连接6条上胶生产线。
事故生产线由浙江荔禾电气科技有限公司自行设计,分别购买不同厂家产品组装而成。烘箱由南通协宏机械有限公司生产并指导安装;RTO焚烧炉由上海是达有限公司生产并安装;排风管道由杭州精诚自控工程有限公司安装;导热油管由嘉兴市中科工程设计有限公司设计,湖州汇晶设备管道安装有限公司安装。
四、事故直接原因
事故调查组通过深入调查和综合分析认定,事故直接原因是:上胶生产线废气收集排风量不足,可燃气体集聚于烘箱箱体内,输送带上的云母纸产生静电火花引爆气体。
经事故调查组现场勘查、模拟实验、计算分析,排除了以下点火源可能引发事故的原因:RTO焚烧炉回火、机械打火、高温热源、电气设备非防爆因素。同时网带传送装置缺乏有效的静电导通释放系统,接地电阻阻值超过2000Ω。调查组认定为云母纸和传送网带(特氟龙)的绝缘特性导致产生静电集聚引发静电放电火花,点燃涂料废气与空气的混合气发生爆燃事故。
五、事故单位主要问题
浙江荔禾电气科技有限公司,上胶生产线设备设计上存在缺陷,企业关闭气体浓度报警及连锁装置,且日常安全管理缺失,对本次事故负有主要责任,具体如下:
(一)上胶生产线设备未经正规设计,不满足安全条件。企业自行设计整条生产线,且未组织安全验收即投入生产;烘箱内输送带无消除静电措施;电气线路防爆措施未到位。
(二)废气排风量不足,导致可燃气体浓度超标。排风管道未经资质单位正规设计,排风量无法满足安全投用要求;排风管轴流风机和离心风机设计不合理,存在倒灌和大量积油情况,严重影响通排风效果。
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