红旗谱|激情岁月:创造中国速度的高铁工人(5)

2023-06-22 来源:飞速影视
不断创造技术奇迹的高铁工人,把追求极致用在每一个技术环节上。
朱宝利如今是工作室铝合金车体质量制造攻关小组带头人,从2007年起,他一直负责铝合金车体最关键部位前端司机室的总装。
曾有很长一段时间,司机室车体变形的问题一直困扰着他。
“即便控制所有的焊缝程序都不变,焊完的车体仍然出现不同形式的变形,导致轮廓度常常超出±2毫米的标准公差范围。”为此,朱宝利他们不得不加装反变形卡具二次校正。
为了扭转这种被动局面,朱宝利带着铝电焊工们,围着车体寻找影响形变的蛛丝马迹。
终于有一天,他们注意到一个过去被忽略的细节——工厂的通风管道。
为了减小车间内粉尘污染,沿车间内墙每隔几米都会有一个直径一米左右的通风管道,距离地面大约1米。
“同样的温度、湿度下,离车间通风管道位置近的焊板变形程度更大一点,而这种变形在小板材中显现不出来,只有在长大板材中,形变才会积累变大。”朱宝利恍然大悟——是风速影响了焊接中惰性保护气体的浓度,间接造成了形变。
找到原因所在,朱宝利他们经过多次试验,制定出了焊接时的风速参考标准,问题迎刃而解。
他们还善于精打细算。
一次,夜班赶工,由于车床刀头松动,一块20多米长的铝合金板过切了5毫米。
“不要小看这5毫米,这意味着这块价值十几万的板材有可能就此报废。”如今,石宝岭回忆起这件事时,还会下意识地皱紧眉头。
怎么办?“无论多晚,只要加工出现问题,随时给我打电话。”石宝岭记得师父孙克安总是这么说。
于是,凌晨3点,石宝岭拨通了孙克安的电话。孙克安立马赶来,他首先恢复了机器,保证天亮能够作业。但接下来的问题是,怎么保住这块板材?
孙克安请来工作室成员一起想办法,经过大量计算,大家决定要从后面的工序中“借”出5毫米来。
整整4天,后续的每一道工序都重新制图,一个个部件在本就余量不多的板材上微微挪动一毫米、两毫米……就这样生生把5毫米找了回来。
“我们车工就像裁缝,但裁的不是布料,而是坚硬、昂贵的铝合金板材,能给厂里省一点是一点。”孙克安这样对徒弟们说。
车好每一个工件,焊好每一条焊缝,装好每一块部件……这就是新时代高铁工人的初心。(河北日报记者李冬云 通讯员李晨、张立凯)
(感谢河北省总工会对本报道的大力支持)
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